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阜寧城北橋系桿加固設(shè)計與施工
2011-05-24 來源:加固改造網(wǎng)
1.工程概況

    阜寧城北橋為通榆河中段工程跨河公路橋梁中的一座,設(shè)計荷載為汽車-20級,掛車-100,行車道寬為9m,人行道寬1.5m。橋跨布置為2×25+51+2×25m,25m跨為預(yù)應(yīng)力混凝土簡支T梁,51m跨為預(yù)應(yīng)力混凝土剛性系桿拱,拱肋為普通鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),采用二次拋物線拱軸線,矢跨比為1/5,系桿及橫梁為預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),系桿預(yù)應(yīng)力筋為12束6Φ?j15鋼絞線、OVM錨具,吊桿為42Φ?S5高強碳素鋼絲、DM錨具外套Φ102mm鋼管護套。拱肋及系桿斷面均為工字形,系桿和拱肋采用分段預(yù)制、有支架拼裝法施工,系桿拼裝結(jié)束后,首先張拉8束鋼絞線,然后拼裝拱肋,待拱肋拼裝完成后,拆除拱肋支架,張拉吊桿預(yù)應(yīng)力筋,最后張拉系桿第二批鋼絞線(4束)。

    2.系桿裂縫發(fā)生及原因分析?

    2.1裂縫發(fā)生

    施工過程中,在張拉北側(cè)2號吊桿時,發(fā)現(xiàn)2號吊桿附近的系桿薄腹部位出現(xiàn)裂縫。張拉另一端吊桿時,發(fā)現(xiàn)同樣情況。拆除系桿支架時,發(fā)現(xiàn)多處支點沒有脫空,支架拆除后,系桿裂縫增多。經(jīng)檢查北側(cè)系桿外側(cè)有裂縫81條,裂縫沿縱橋向分布較為均勻,15條在薄腹范圍,縫長30~70cm,裂縫發(fā)展到下緣的有5條,發(fā)展到上緣的有24條,其中有9條為貫通縫。裂縫寬度大于0.08mm的有15條,并有2條最大縫寬達?0.4mm??p的走向基本為上下垂直,并發(fā)現(xiàn)系桿有下?lián)犀F(xiàn)象。北側(cè)系桿在4號吊桿處下?lián)?.9cm,南側(cè)系桿在4號吊桿處下?lián)?.0cm,根據(jù)理論計算,該處恒載撓度應(yīng)為1.4cm。南側(cè)系桿發(fā)現(xiàn)裂縫13?條,均已發(fā)展到截面下緣,且都發(fā)生在1號及4號吊桿附近。

    2.2裂縫發(fā)生原因分析

    根據(jù)裂縫的分布規(guī)律及寬度等情況分析,裂縫的產(chǎn)生主要是由于系桿所承受的軸向拉力超過混凝土預(yù)壓力所致。在設(shè)計計算中由恒載產(chǎn)生的系桿軸向拉力為2968kN,而8束6Φj15鋼絞線所施加的有效預(yù)壓力為:

    NY=ny·ky·σk·Ay

    式中:ny——預(yù)應(yīng)力筋數(shù)量,ny=8束;?

    ky——有效預(yù)應(yīng)力系數(shù),取k?y=0.7;?

    σk——預(yù)應(yīng)力筋在錨下的控制應(yīng)力,?

    σk=0.75,=1600MPa;?

    Ay——單束鋼絞線截面積,Ay=824.67m2。?

    Ny=8×0.7×0.75×1600×824.67?

    =5542×103(N)

    按理論計算的鋼絞線有效預(yù)壓力遠大于恒載所產(chǎn)生的軸向拉力。因此,在實際施工中8束預(yù)應(yīng)力鋼絞線的預(yù)加力未達到設(shè)計所要求的值,也就是說8束預(yù)應(yīng)力筋的預(yù)應(yīng)力損失過大造成系桿裂縫的產(chǎn)生。為了查明應(yīng)力損失過大的原因,對尚未張拉的力筋進行了試驗。利用原張拉使用的錨夾具、原班操作人員在南北系桿各取一束進行張拉試驗。結(jié)果發(fā)現(xiàn),北側(cè)系桿試驗孔在西端退工具錨時,有兩根鋼絞線工作錨沒有錨住,跟進滑絲,補拉以后仍然滑絲。東端退錨時有一根跟進滑絲,另一根退到中途時發(fā)出巨響突然滑絲。六根鋼絞線只有兩根沒有滑絲,南側(cè)系桿試驗孔西端退錨時有兩根跟進滑絲,但有一根滑到9cm時工作錨又夾住了,沒有滑完。東端退錨時有一根跟進滑絲,補拉后仍然錨不住。西端一根補張拉達到張拉控制力時,工具錨夾片突然飛出,鋼絞線沖出18cm,同時東端發(fā)現(xiàn)有三根鋼絞線突然縮進,有一根縮進40cm。這三根鋼絞線中有一根是原來東端滑絲的那一根,另一根為西端滑進9cm的一根。據(jù)此分析,該試驗孔有三根鋼絞線滑絲,三根未滑。

    根據(jù)以上情況,對錨具進行了檢驗,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:

    ①所采用的錨具夾片硬度偏低;

    ②夾片外形不標準,從滑絲的夾片看,有少部分絲牙拉平了,大部分絲牙還沒有靠鋼絞線,夾片放在錨板孔內(nèi),四周間隙也不均勻。經(jīng)同濟大學(xué)及東南大學(xué)有關(guān)專家教授的論證,確認由于錨具質(zhì)量不合格,引起滑絲和失錨是預(yù)應(yīng)力損失過大的直接原因。

    3.系桿加固設(shè)計

    系桿由于預(yù)應(yīng)力不足產(chǎn)生裂縫,加固時針對這一原因,應(yīng)采取一定措施補足設(shè)計所需的預(yù)應(yīng)力值,而加固后不應(yīng)改變原結(jié)構(gòu)的受力特點,由于系桿僅剩4束預(yù)應(yīng)力筋尚未張拉,預(yù)應(yīng)力值(張拉控制值)為4156kN,小于原設(shè)計系桿預(yù)應(yīng)力筋的張拉控制值11580kN??紤]到已張拉的8束鋼絞線尚有部分剩余預(yù)應(yīng)力,因此在進行加固設(shè)計時,采用體外預(yù)應(yīng)力和體內(nèi)預(yù)應(yīng)力相結(jié)合的方法。在體外增加4束無粘結(jié)鋼絞線,外裹鍍鋅鋼管護套,系桿每側(cè)各2束,分別布置在工字形系桿的腹板頂部和底部,體外4束鋼絞線為9Φj15、=1860MPa,張拉控制值分別為北側(cè)系桿每米1650kN,南側(cè)系桿每束1400kN,體內(nèi)4束鋼絞線改為6Φj15,=1860MPa,張拉控制值為1100kN,合計北側(cè)系桿8束鋼絞線張拉控制值為11000kN,南側(cè)系桿8束鋼絞線張拉控制值為10000kN,加上剩余部分預(yù)應(yīng)力,基本上接近原設(shè)計所要求的值。為了將體外束所產(chǎn)生的預(yù)應(yīng)力有效地傳遞到系桿上,在系桿兩端特制錨固鋼絞線的鋼靴,鋼靴位于原后澆封頭混凝土位置,鋼靴面板為30mm厚鋼板,封頭板根據(jù)鋼絞線位置開孔穿束,鋼束錨板與封頭板間設(shè)厚墊板,以使錨下應(yīng)力均勻擴散,為了加強鋼束張拉時鋼靴的抗彎抗剪作用,在鋼靴背部設(shè)橫梁和背拉架,鋼靴內(nèi)側(cè)設(shè)數(shù)道橫肋板。鋼靴與系桿間空隙采用活塞壓漿機灌注60號無收縮快硬高強水泥砂漿,砂漿水灰比為0.32,外加1%JM-Ⅱ混凝土高效增強劑,確保鋼靴與系桿緊密結(jié)合,以保證預(yù)應(yīng)力的有效傳遞。

    4.加固實施與結(jié)果

    為確保加固工作取得成功,保證鋼靴內(nèi)灌漿達到設(shè)計要求,特制木靴進行模擬試驗,在取得成功后進行實際操作。在體外預(yù)應(yīng)力鋼絞線張拉時,采用4臺千斤頂對每側(cè)系桿4束同時同步單向張拉,系桿每端布設(shè)兩臺千斤頂,每束一端張拉結(jié)束后,由另一端補張至設(shè)計噸位,南北系桿交替分級加載。加固工作取得了較好的效果,經(jīng)觀測,裂縫閉合情況良好。張拉結(jié)束后,南側(cè)系桿發(fā)現(xiàn)一條裂縫,縫寬小于0.06mm,北側(cè)系桿僅剩11條裂縫,縫寬亦均小于0.06mm,應(yīng)屬殘留變形現(xiàn)象,拱肋沒有發(fā)現(xiàn)裂縫產(chǎn)生。北側(cè)系桿最大起拱為3.1cm,南側(cè)系桿最大起拱為2.9cm,加上原剩余部分預(yù)拱度,北側(cè)系桿預(yù)拱度最大值為3.2cm,南側(cè)系桿預(yù)拱度最大值為3.9cm,基本上達到了原設(shè)計4cm的預(yù)拱度。加固工作結(jié)束后,按照掛車荷載的布置要求,對該橋進行了靜載試驗,未發(fā)現(xiàn)有新的裂縫產(chǎn)生,且老縫也未發(fā)生任何變化,系桿最大撓度為7mm,與理論計算相符,加固取得了成功。

    5.結(jié)束語

    體外預(yù)應(yīng)力應(yīng)用在橋梁加固中是一種嘗試,從結(jié)果來看技術(shù)是可行的,經(jīng)濟上是合理的,不僅僅適用于系桿拱的加固,也適用于梁式橋等其他結(jié)構(gòu)類型的加固補強,是一種適用范圍較廣的方法。

    
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