首頁 > 檢測加固 > 正文
xx市典型xx拱橋加固方案實例探討
2011-05-12 來源:筑龍網(wǎng)
xx市典型xx拱橋加固方案

    xx市目前列養(yǎng)橋梁541座/37711.62延米,其中xx拱橋260座/9584.7延米。占整個橋梁總數(shù)的近30%。這些xx拱橋大多是在上世紀60—70年代修建的,由于當時的財力有限,這些橋大多設(shè)計標準較底,主要承重構(gòu)件設(shè)計設(shè)計尺寸偏小,配筋較少,水泥混凝土強度較低(部分水泥混凝土是采用的鵝卵石作為骨料)。這種結(jié)構(gòu)的橋在我市的國省干線上有,在縣鄉(xiāng)公路,農(nóng)村公路上也有,在沒有加固改造之前,這些橋基本上屬四類、五類橋。xx拱橋盡管在現(xiàn)在的公路建設(shè)中很少看到,但在當時的國情下,其在橋梁建設(shè)史所做的貢獻是不可磨滅的。

    近幾年來,隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,交通流量的迅猛增加,加之超重車輛所占的比重的加大,xx拱橋的承載能力已越來越不能適應現(xiàn)代交通發(fā)展的需要,加固改造這些橋梁已是勢在必行。xx橋就是xx市所轄區(qū)內(nèi)的一座具有代表性的一座xx拱橋,2007年我們對該橋進行了維修加固,現(xiàn)就xx橋的加固處治方法進行一些探討。

    1.1 加固前xx橋的概況

    xx橋位于xx市境S107省道漢宜線K41+510處,由應城市公路段負責管養(yǎng)。該橋修建于20世紀70年代,鋼筋混凝土xx拱橋,單孔、凈跨20米,5肋4波,橋面凈寬為:2×1.5m人行道+7m行車道,矢跨比為:1/7,重力式橋臺,設(shè)計荷載等級為:汽—13,拖車—60。1993年,漢宜線加寬,該橋隨之進行加寬,老橋部分成為主車道,部分成為非機動車道。經(jīng)過30多年的運營,該橋已進入其大修期。2007年,由應城市公路段委托湖北公路工程咨詢監(jiān)理中心及武漢大學工程檢測中心聯(lián)合對該橋進行了檢測。

    1.2 外觀病害檢查

    主拱肋底部保護層基本脫落,鋼筋外露,銹蝕嚴重,拱頂接頭處部分鋼板側(cè)面已外露;腹拱拱波頂部有貫通裂縫,裂縫最大寬度達2.5mm,腹拱橫墻墻身有裂紋(特別是孔洞周圍),拱墩表面有裂紋;主拱肋橫系梁基本完好,無明顯病害。

    1.3 試驗檢測

    通過測試橋梁在試驗荷載作用下,其主要承力構(gòu)件主拱肋在控制處的強度與剛度,以及主要裂縫的開展情況,來掌握該橋的實際受力狀態(tài),及該橋的承載能力。

    1.3.1 靜載試驗檢測部分數(shù)據(jù)

    跨中截面各測點撓度值

    測試部位

    L/2截面 L/4截面

    測點 1 2 3 4 5 6 7

    實測撓度傳值(mm) 0.74 0.88 0.96 0.86 0.74 0.28 0.24

    卸載后殘余值(mm) 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01

    理論擾度值(mm) 0.80 0.91 1.10 0.92 0.80 0.37 0.37

    校驗系數(shù) 0.93 0.97 0.83 0.93 0.93 0.76 0.72

    平均校驗系數(shù) 0.92 0.74

    控制截面各測點應變值

    測試部位 L/2截面 拱腳截面

    測點 1 2 3 4 5 6 7 8

    實測應力值(mpa) 0.79 0.87 1.17 0.90 0.80 -0.26 -0.25 -0.28

    理論應力值(mpa) 0.80 0.91 1.20 0.92 0.80 -0.30 -0.33 -0.33

    校驗系數(shù) 0.99 0.96 0.98 0.98 1.00 0.87 0.76 0.85

    平均校驗系數(shù) 0.98

    荷載橫向分布系數(shù)

    拱肋號 1 2 3 4 5

    實測分布系數(shù) 0.315 0.374 0.409 0.366 0.315

    理論分布系數(shù) 0.304 0.345 0.417 0.349 0.304

    1.3.2 動載試驗檢測

     通過對該橋脈動的測試及跑車激振試驗,測出該橋的豎向與側(cè)向的振動位移都較大。

    1.4檢測結(jié)論

    1)撓度平均校驗系數(shù)為0.92,應變平均校驗系數(shù)為0.98,校驗系數(shù)小于1.0,表明結(jié)構(gòu)的整體強度和剛度尚滿足規(guī)范要求。

    2)跨中載面在試驗荷載作用下的最大撓度為0.96mm,小于撓度的最大限值L/800,滿足規(guī)范相關(guān)要求。

    3)實測荷載橫向分布系數(shù)與理論分布系數(shù)的變化趨勢與數(shù)值都較接近,表明該橋橫向聯(lián)系較好。

    以上結(jié)論說明該橋滿足當初的汽—15、掛—80的荷載要求。但鑒于該橋現(xiàn)有的病害,同時漢宜線的交通流量的不斷增長,另外重載車輛也占有相當?shù)谋戎?,所以決定對該橋進行加固處治,以達到現(xiàn)行的二級公路橋梁的公路Ⅱ級標準,以此來提高該橋的承載力。

    1.4幾種初步的加固處治設(shè)計方案

    第一種方案:

    ⑴對主拱圈拱肋采取現(xiàn)澆C30混凝土加固,現(xiàn)澆厚度為8cm;

    ⑵對主拱圈拱波采取錨噴C20混凝土加固,錨噴厚度為8cm;

    ⑶對橫系梁采取三向外包C30混凝土加固,加固厚度為8cm;

    ⑷拆除原橋面鋪裝,由于原橋橫向聯(lián)系嚴重不足,故采取疊合梁的形式重新澆注C40混凝土16cm,進一步加強全橋的整體受力性能(疊合梁:為使橋面鋪裝層與橋面板緊密結(jié)合,使橋面鋪裝層共同參與受力,同時固定橋面鋪裝鋼筋的位置,采用“植筋”的技術(shù),將植入的鋼筋與橋面鋪裝鋼筋牢固焊接后,再澆筑混凝土);

    ⑸將原橋欄桿及人行道板拆除,重新安裝防撞護欄,長度為30m;

    ⑹更換原橋泄水管。

    該方案工程總造價為96.66萬元,平均每延米達3萬余元。

    第二種方案:

    ⑴對主拱圈拱肋及橫系梁采取錨固6mm厚鋼板加固,鋼板與原砼采用專用材料填充,與原有的拱肋形成一個整體,類似于鋼管砼結(jié)構(gòu),同時對橫系梁同樣進行包鋼與主拱肋形成整體,大大增強整個橋梁的整體穩(wěn)定性;

    ⑵對拱圈、橋臺和拱波表面裂紋較為集中部位,采取粘貼碳纖維布進行補強;

    ⑶對拱圈、橋臺和拱波的局部缺陷、混凝土破損的區(qū)域,采用環(huán)氧樹脂砂漿直接進行補強、修復;

    ⑷對其他部位進行防炭化處理。

    橋面等其他部位方案同(一)。

    該方案工程總造價為60.66萬元,平均每延米達2萬余元。

    第三種方案:

    ⑴對主拱圈拱肋采取噴射C20混凝土砂漿加固,噴射厚度為8cm;

    ⑵對主拱圈拱波采取錨噴C20混凝土加固,錨噴厚度為8cm;

    ⑶對橫系梁采取三向外包C20噴射混凝土砂漿加固;

    ⑷拆除原橋面鋪裝,由于原橋橫向聯(lián)系嚴重不足,故采取疊合梁的形式重新澆注C40混凝土16cm,進一步加強全橋的整體受力性能;

    ⑸將原橋欄桿及人行道板拆除,重新安裝防撞護欄,長度為30m;

    ⑹更換原橋泄水管。

    該方案工程總造價為106.66萬元,平均每延米達3萬余元。

    砼外包鋼筋構(gòu)造圖

    主拱肋包鋼構(gòu)造圖

    1.5設(shè)計方案的選取

    采取鋼筋砼外包技術(shù)對xx拱橋加固是一種傳統(tǒng)的加固工藝,外包砼增加了主拱肋的截面尺寸,從而直接增強了整個結(jié)構(gòu)的承載能力,此種工藝施工相對簡單,但對老橋的橋臺、橋墩的穩(wěn)定性及承載能力要求較高;包鋼加固是當前xx拱橋加固中應用得較多的一項工藝,過去在房屋建筑中應用較多,由于此項工藝相對而言施工較為簡單,施工質(zhì)量較容易控制,同時工期較短,目前在橋梁加固中應用較廣,其缺點是,應注意對鋼板的防腐處理,后期對鋼板的腐蝕性應密切關(guān)注,必須選用專業(yè)隊伍施工。

    xx橋位處漢宜線,交通流量較大,對橋面的整體更換,在施工過程中的交通管制相當困難,很容易造成交通擁擠,社會壓力大,同時xx橋下水位較高,采用現(xiàn)澆砼及噴射砼施工難度較大,該橋的橋面的破損率只有25%,無需整體更換橋面鋪裝,可采用局部修復,對橫系梁同橋進行包鋼處理,橫系梁鋼板與主拱肋外包鋼板進行焊接,形成整體,以此來提高整體性,可采用微膨材料進行填隙,使鋼板、錨栓與原主拱肋共同受力,兼顧投資預算,最終采取了第二種施工設(shè)計。

    1.6 施工工藝及在施工過程中應注意的事項

    1.6.1粘貼鋼板的施工工序為:

    1、將拱肋及橫系梁清理干凈后采用環(huán)氧砂漿將缺陷修復;

    2、對混凝土和鋼板表面清理及打磨處理;

    3、采用專用粘膠將鋼板及橫系梁粘結(jié)好;

    4、用粘結(jié)內(nèi)漲螺栓或射釘加壓固定(注意探測好原橋鋼筋的位置再來確定螺栓的位置);

    5、鋼板作防腐處理。

    1.6.2 具體的施工操作方法:

    1、混凝土表面處理

    按設(shè)計圖紙確定鋼材在構(gòu)件表面的位置。鑿去構(gòu)件與鋼板結(jié)合面處不良混凝土,若表面嚴重凸凹不平,可用環(huán)氧膠泥修補。將處理后的混凝土結(jié)合面打磨平整,構(gòu)件四角(或兩角)應打磨出小圓角。用酒精清洗混凝土結(jié)合面。

    2、鋼材表面處理

    鋼板與混凝土粘接面應除銹、打磨出金屬光澤,然后用酒精清洗干凈。

    3、焊接鋼板骨架

    將鋼板用內(nèi)爆螺栓固定在構(gòu)件預定結(jié)合面。將鋼板焊接在鋼板之間形成鋼骨架。

    4、密封及粘貼灌漿嘴

    用密封材料將鋼骨架全部構(gòu)件邊緣密封。在鋼骨架邊緣適當位置鉆孔,粘貼灌漿嘴并留出排氣孔。

    5、配制結(jié)構(gòu)膠

    將ZLPJ-B包鋼灌注結(jié)構(gòu)膠A、B兩組按比例(A:B=4:1)混合,用電動攪拌機進行均勻充分攪拌,每次攪拌量不宜過多。

    6、壓力灌膠

    將灌漿管與灌漿盒接通,啟動空壓機,檢查灌漿系統(tǒng)和鋼材周邊密封是否完好。將配制好的液態(tài)結(jié)構(gòu)膠裝入灌漿罐內(nèi),啟動空壓機向鋼材與混凝土表面之間的空腔內(nèi)灌漿,待出漿盒溢膠后將其封閉。再繼續(xù)壓注幾分鐘即可停止灌漿。待空腔內(nèi)膠體達到初凝而不外流時拆下灌漿盒,再用結(jié)構(gòu)膠將灌漿盒處抹平、封口。

    7、養(yǎng)護、固化

    結(jié)構(gòu)膠可在常溫下養(yǎng)護、固化,環(huán)境溫度保持在20℃以上時24小時具有一定強度, 3天后可受力使用。

    1.6.2 質(zhì)量檢驗

    用小錘輕輕敲擊鋼材,檢查鋼板與混凝土表面粘結(jié)密實度,若有空洞聲,表示該處粘結(jié)不密實,應采取補救措施。

    1.6.3 工具

    1、沖擊電鉆;2、角磨機;3、氧割、電焊設(shè)備;4、空氣壓縮機;5、攪拌工、器具;6、其他工具;(1)小錘;(2)計量器(磅稱);(3)卷尺、刮刀;(4)防護設(shè)施;(5)電焊條、螺栓;(6)鉆刀、尖鋤、榔頭、錨栓等。

    1.6.3 原材料

    1、鋼材(符合設(shè)計及規(guī)范要求)

    2、粘結(jié)劑為建筑結(jié)構(gòu)膠(ZLPJ-B)

    結(jié)構(gòu)膠(ZLPJ-B)力學性能

    抗拉強度(MPa) 抗壓強度(MPa) 與混凝土的正拉粘結(jié)強度(MPa)

    ≥30 ≥65 ≥2.5

    3、封口膠

    4、丙酮或酒精

    1.6.4無機防碳化處理:

    1、腹拱圈、橋體表面防碳化

    清除混凝土表面松散物、浮漿及油污直至完全露出堅實基層。若表面嚴重凸凹不平,可用環(huán)氧砂漿修補;將處理后的混凝土面打磨,要求表下無油污,然后用壓縮空氣吹去浮塵,要求無灰塵。然后用空壓機將已攪拌均勻的水泥漿噴射在處理好了的砼表面,最后在待噴上的水泥漿凝固后將無機封閉膠噴射其表面,保證砼表面不被腐蝕、風化。

    2、拱肋包鋼鋼板表面防碳化

    鋼板面應除銹、打磨出金屬光澤,然后用酒精或丙酮清洗干凈,用有機高強結(jié)構(gòu)膠均勻涂在鋼板表面,再用已準備好的干砂均勻灑在有機膠上使鋼板表面粗糙,最后用無機膠攪拌成的水泥漿刮在鋼板上,將鋼板面密封不被銹蝕。

    3、拱波有機防碳化處理:

    清除混凝土表面松散物、浮漿及油污直至完全露出堅實基層。若表面嚴重凸凹不平,可用環(huán)氧砂漿修補;將處理后的混凝土面打磨,要求表面無油污,然后用壓縮空氣吹去浮塵,要求無灰塵;鋼板外面面應除銹、打磨出金屬光澤,然后用酒精清洗干凈。將環(huán)氧樹脂與環(huán)氧固化劑混合,用電動攪拌機進行均勻充分攪拌,攪拌時間不少于10分鐘,最后將攪拌好的環(huán)氧樹脂涂在砼表面,要求均勻,無遺漏、無空洞。

    應注意的事項:

    1、混凝土表面必須打磨至漏出砂石新面層為宜,然后用環(huán)氧砂漿修補找平,鋼板打磨粗糙要徹底,有油污的地方要用丙酮清洗干凈;

    2、調(diào)試膠水前要根據(jù)當?shù)禺敃r的環(huán)境、溫度和工藝條件進行膠水的試驗調(diào)制,以確定最佳配比;

    3、粘貼時必須緊壓鋼板,使之固定,壓緊后再在鋼板外表面上粘一層粗砂,再涂一層環(huán)氧樹脂密封,干硬后再涂一層水泥凈漿,使之與原橋顏色保持一致;

    4、壓緊螺栓必須埋設(shè)牢固,具有可靠的減性;

    5、鋼板內(nèi)隙采用專用建筑結(jié)構(gòu)膠填充密實。

    2.1 加固后的試驗檢測

    通過測試該橋在試驗荷載作用下,其主要承力構(gòu)件主拱肋在控制截面處的強度與剛度數(shù)值,以及裂縫的開展情況,來掌握加固后該橋的實際受力狀態(tài),判斷該橋在加固后的提載能力。

    跨中截面各測點撓度值

    測試部位 L/2截面 L/4截面

    測點 1 2 3 4 5 6 7

    實測撓度傳值(mm) 1.06 1.08 0.98 0.89 0.62 0.39 0.37

    卸載后殘余值(mm) 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01

    理論擾度值(mm)

    1.19 1.19 1.14 0.94 0.59 0.42 0.42

    校驗系數(shù) 0.89 0.91 0.86 0.95 1.05 0.93 0.88

    平均校驗系數(shù) 0.923

    控制截面各測點應力值

    測試部位 L/2截面 拱腳截面

    測點 1 2 3 4 5 6 7 8

    實測應力值(mpa) 1.13 1.22 1.14 1.06 0.35 -0.09 -0.11 -0.07

    理論應力值(mpa) 1.18 1.26 1.13 1.09 0.39 -0.17 -0.19 -0.19

    校驗系數(shù) 0.96 0.97 1.01 0.97 0.90 0.53 0.58 0.37

    平均校驗系數(shù) 0.96

    荷載橫向分布系數(shù)

    拱肋號 1 2 3 4 5

    實測分布系數(shù) 0.46 0.47 0.42 0.38 0.27

    理論分布系數(shù) 0.47 0.47 0.45 037 0.23

    2.2檢測結(jié)論

    1)撓度平均校驗系數(shù)為0.923,應變平均校驗系數(shù)為0.96,校驗系數(shù)小于1.0,表明結(jié)構(gòu)的整體強度和剛度尚滿足規(guī)范要求。

    2)跨中載面在試驗荷載作用下的最大撓度為1.08mm,小于理論計算最大撓度1.19mm,遠小于撓度的最大限值L/800,滿足規(guī)范相關(guān)要求,其中跨中最大撓度測點的殘余撓度為0.01mm,相對殘余撓度值為0.9%,遠小于規(guī)范允許值20%,該橋處于彈性范圍內(nèi)。

    3)實測荷載橫向分布系數(shù)與理論分布系數(shù)的變化趨勢與數(shù)值都較接近,表明該橋橫向聯(lián)系較好。

    4)試驗過程中未出現(xiàn)裂縫。

    通過對加固后該橋的檢測,說明該橋行車時的動力響應明顯減弱,橋梁的整體性與動剛度得到了加強,通過對數(shù)據(jù)的分折,說明該橋已達到了現(xiàn)行的二級公路橋梁的公路Ⅱ級營動標準。

    結(jié)束語:以上是xx橋的整個加固改造過程,該工程2007年8月完工,通過加固前后的試驗數(shù)據(jù)的對比及一段時間的運營,此種加固工藝在該橋上的應用應該說是成功的,同時對我們對于相類似結(jié)構(gòu)類型的橋梁提供了可借簽的經(jīng)驗,最終的結(jié)論,還要靠時間來檢驗,希望該橋的加固能對以后的此類橋梁加固提供一些好的經(jīng)驗。

    
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服務熱線:010-64708566 法律顧問:北京君致律師所 陳棟強
ICP經(jīng)營許可證100299號 京ICP備10020099號  京公網(wǎng)安備 11010802020311號