舊橋加固技術(shù)研究與案例分析
2014-08-14 
文本摘要:隨著時(shí)間的推移,任何公路橋梁都將成為舊橋,都會(huì)因各種原因不同程度地存在缺陷、病害需要維修、加固和改造。江西省大部分二十世紀(jì)六、七十年代修建的、設(shè)計(jì)荷載標(biāo)準(zhǔn)較低的公路橋梁仍在服役,截止2000年底,江西的危橋有427座, 13849延米, 舊危橋改造任務(wù)十分繁重,全部推倒重來(lái)的思想既不現(xiàn)實(shí),也不科學(xué),更不應(yīng)該。

  關(guān) 鍵 詞:公路舊橋加固 西河大橋 大橋病害 黃花大橋

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  一、問(wèn)題的提出

   隨著時(shí)間的推移,任何公路橋梁都將成為舊橋,都會(huì)因各種原因不同程度地存在缺陷、病害需要維修、加固和改造。江西省大部分二十世紀(jì)六、七十年代修建的、設(shè)計(jì)荷載標(biāo)準(zhǔn)較低的公路橋梁仍在服役,截止2000年底,江西的危橋有427座, 13849延米, 舊危橋改造任務(wù)十分繁重,全部推倒重來(lái)的思想既不現(xiàn)實(shí),也不科學(xué),更不應(yīng)該。因此,我省在八十年代初,在不斷提升技術(shù)等級(jí)的公路改造、改建過(guò)程中,即開(kāi)始公路舊橋加固改造技術(shù)的研究與實(shí)踐。先后針對(duì)不同橋型、不同的加固技術(shù)和方法,完成了多項(xiàng)舊橋加固改造方面的科研項(xiàng)目,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效果,其中兩項(xiàng)獲江西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。由于舊橋檢測(cè)、評(píng)定與加固技術(shù)是一項(xiàng)既綜合復(fù)雜又在不斷發(fā)展和更新的技術(shù),也是公路工程技術(shù)人員共同關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題。所以,下面簡(jiǎn)要介紹江西省在公路舊橋加固技術(shù)的一些研究成果和實(shí)橋情況。

   二、主要開(kāi)展的科研項(xiàng)目介紹

   1、我省于1983年完成“提高小型梁板橋承載能力的研究”,為定性地衡量改建前后橋梁剛度及承載能力提高程度,提出了“剛度提高度”和“承載能力提高度”兩個(gè)指標(biāo),以及計(jì)算方法。兩者反映的是全橋狀況,前者指全橋剛度提高了的倍數(shù),后者指全橋承載能力提高了的倍數(shù)。該項(xiàng)成果多次被外省引用。

   2、1988年~1991年完成的“錨噴砼加固雙曲拱橋的研究”,使一座五孔跨徑45米的雙曲拱橋由原設(shè)計(jì)荷載:汽-13,拖-60,提高到汽-超20,掛-120,并安全通過(guò)總重134噸的超重車(chē)。該項(xiàng)成果,經(jīng)交通部科技情報(bào)所檢索查新證實(shí),在當(dāng)時(shí)屬全國(guó)采用錨噴砼加固橋梁中,跨徑最大、提高橋梁荷載等級(jí)最多。

   3、1994年成功完成全國(guó)首座梁底側(cè)采用體外預(yù)應(yīng)力直索加固提載梁式橋的研究,并同時(shí)采用錨噴技術(shù),解決了體外預(yù)應(yīng)力索銹蝕和受溫度變化失效的技術(shù)難題。

   4、1996年完成了“帶掛孔普通鋼筋砼雙懸臂梁橋加固研究”課題,成功地應(yīng)用鋼纖維砼解決了橋面負(fù)彎矩區(qū)砼開(kāi)裂、致使鋼筋銹蝕的問(wèn)題。

   5、成功完成懸臂式拓寬梁式橋和拱式橋橋面的研究,使凈-7的橋面拓寬至凈-9+2×1.5米人行道,總寬12.5米。

   6、成功完成碳纖維布加固梁式橋的研究,并通過(guò)加固前后鑒定性靜載試驗(yàn)證實(shí)了提高抗彎能力的加固效果。

   7、先后成功應(yīng)用粘貼鋼板、粘貼鋼筋、外包砼和套拱法等加固橋梁上部結(jié)構(gòu);以及多種方法加固橋梁下部結(jié)構(gòu)。

   三、典型橋梁的加固方案介紹

   1、德興香屯大橋(錨噴法、雙曲拱橋)

   1.1 大橋設(shè)計(jì)簡(jiǎn)況

   香屯大橋是通往德興銅礦公路上的一座大橋,1969年8月竣工通車(chē)。

   大橋設(shè)計(jì)荷載為汽—13,拖—60,橋面凈寬為凈-7+2×0.25m。上部構(gòu)造為5孔45m(矢跨比1/6)的雙曲拱,橫向6肋5波。下部構(gòu)造為重力式實(shí)體橋墩和加后座的U型橋臺(tái)。除德興臺(tái)奠基于密實(shí)卵石層以外,其余墩臺(tái)均建于千枚巖基巖上。

   1.2 香屯大橋病害狀況

   (1)主拱圈裂縫

   ①主拱圈中波縱向裂縫,檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)各孔中波波頂均存在縱向裂縫。

   ②肋、波連接處裂縫。各孔拱波與拱肋連接處大部分均發(fā)生裂縫。

   ③拱肋裂縫。各孔拱肋均有橫向裂縫,有不少是U形裂縫,這些裂縫多發(fā)生在拱頂前后10m左右范圍內(nèi)。

   ④橫系梁裂縫。為數(shù)較少但除第1、4孔外均有發(fā)現(xiàn)。

   (2)主拱圈軸線(xiàn)下降

   主拱軸線(xiàn)普遍下降,拱頂下降5~18cm,L/4點(diǎn)下降0~9cm,而且上下水下降值很不一致。

   (3)橋面變形及破碎

   橋面縱向變形已呈波浪形,但高差尚不很大。而橋面破碎現(xiàn)象甚為嚴(yán)重,且集中在3、4、5孔及兩臺(tái)后座上,在墩頂附近伸縮縫處裂縫尤其發(fā)達(dá),以致破碎露筋。

   (4)腹拱、立墻病害

   腹拱及立墻均為漿砌片石材料,由于防水層質(zhì)量差,許多腹孔及立墻上均有滲水痕跡,以致發(fā)現(xiàn)不少因長(zhǎng)年流水侵溶懸掛著的“石筍”。腹拱圈及立墻上也發(fā)現(xiàn)有裂縫。

   (5)橋臺(tái)后座變形嚴(yán)重

   兩橋臺(tái)后座擋墻與橋臺(tái)連接處沉降縫均增大至8~10cm(設(shè)計(jì)為2cm),且從外部可見(jiàn)內(nèi)部填料中的空洞。在橫向、后座兩擋墻均偏出橋臺(tái)外緣5~8cm。后座上橋面沉陷多次,修補(bǔ)時(shí)發(fā)現(xiàn)其填料在上層2m左右為煤渣,車(chē)輛通過(guò)時(shí),煤渣則由沉降縫處外泄,因而其上路面不能穩(wěn)定。

   ⑤墩臺(tái)身裂縫

   各橋墩上均存在豎向裂縫,反映了施工時(shí)混凝土澆筑及水泥、骨料質(zhì)量的一定問(wèn)題,但裂縫多般為早期出現(xiàn)的許多裂縫,因年代較久,沿縫出現(xiàn)白色晶體析出物。

   漿砌片石橋臺(tái)上亦發(fā)現(xiàn)不少豎向、斜向裂縫,但較細(xì)微。

   1.3 香屯大橋加固設(shè)計(jì)要點(diǎn)

   通過(guò)對(duì)該橋進(jìn)行檢查及分析的情況來(lái)看,尚未發(fā)現(xiàn)墩臺(tái)基礎(chǔ)出現(xiàn)病害的反映,即使是置于非巖石基底上的德興岸橋臺(tái)亦未發(fā)現(xiàn)位移的跡象,所以大橋的加固主要針對(duì)上部構(gòu)造和橋臺(tái)后座。

   1.3.1 主拱圈加固

   原橫系梁尺寸偏小,橫向聯(lián)系差,屬薄弱構(gòu)件,針對(duì)這一病害,將原橫系梁由116×15×18cm加大截面尺寸至116×15×50cm,把拱頂部分三根橫系梁改為橫隔板116×30×84cm,以加強(qiáng)橫向整體性,使全拱寬共同受力。除端系梁外,其它橫系梁原定用噴錨技術(shù)施工,后改為預(yù)制安裝。

   由于主拱圈受力大,裂縫多,采用拱肋及拱波部分外包鋼筋網(wǎng)并噴射25#厚6cm砼加固拱圈截面,以提高各孔的整體剛度和承載力,為使拱腳應(yīng)力減小,在每跨拱腳至第二腹孔的拱圈頂現(xiàn)澆30#鋼筋砼, 厚10cm,其設(shè)計(jì)圖如下:

   1.3.2 橋面

   原橋面缺乏穩(wěn)定而堅(jiān)實(shí)的基層,整體性差,有必要將原橋面徹底清除,并挖除部分砂礫墊層(如是非砂礫填料,必須挖除,換上砂礫填料,夯實(shí)),再加鋪水泥穩(wěn)定砂礫基層,厚15cm,其上澆筑20cm厚鋼筋砼橋面。

   1.3.3 橋臺(tái)后座加固

   將橋臺(tái)后座上路面除去,改成30#鋼筋砼單向簡(jiǎn)支預(yù)制板,厚35cm,支承于兩側(cè)墻上。用Φ24mm的錨固鋼筋使之與側(cè)墻相接,其上鋪裝15cm厚30#砼橋面,鋼筋砼板與后座填料間留有空隙,以使活載壓力直接作用在側(cè)墻上,從而減去了活載引起的對(duì)側(cè)墻的土壓力,并增加側(cè)墻抗剪能力和基底摩阻力。

   1.4 加固后承載能力評(píng)定

   (1)在汽—超20主要組合荷載,掛—120附加組合荷載和特掛—150附加組合荷載作用下,預(yù)測(cè)各測(cè)點(diǎn)應(yīng)力,變形和裂縫寬度均滿(mǎn)足規(guī)范規(guī)定的容許限值,因此本橋能承受汽—超20,掛—120和特掛—150。

   (2)本橋采用噴錨混凝土補(bǔ)強(qiáng)提高舊橋承載能力達(dá)到預(yù)期效果。

   (3)本橋噴錨混凝土補(bǔ)強(qiáng)層與舊橋共同作用是不完全的。由于噴錨混凝土中存在空穴,結(jié)合粘結(jié)強(qiáng)度不高等原因,共同作用程度僅達(dá)65.6%。建議今后采用“濕噴法”進(jìn)行錨噴施工,提高新舊砼共同作用程度,使噴錨混凝土層與舊橋起到完全的整體作用,提高加固效果。

   (4)由于老橋收縮、徐變已基本完成,所以噴錨混凝土不承受原橋及自身恒載,在工作階段僅承受活載,故噴錨混凝土強(qiáng)度不控制。

   2、320國(guó)道靈溪大橋(體外預(yù)應(yīng)力直索加錨噴法、梁式橋)

   2.1 靈溪大橋概況

   靈溪大橋位于320國(guó)道上,原是一座年代已久的老式橋。該橋于1970年10月由七孔不等跨八字撐架木梁橋改建成七孔不等跨簡(jiǎn)支鋼筋混凝土梁橋,全長(zhǎng)119.99m,上部構(gòu)造為四梁式T梁。下部構(gòu)造均為重力式墩臺(tái)、八字墻。設(shè)計(jì)荷載為汽—13、拖—60,橋面凈寬為凈-7+2×0.5m人行道。320國(guó)道改建成二級(jí)公路后,該橋通過(guò)的交通量較大,并常有200—300KN左右載貨重車(chē)經(jīng)過(guò),且來(lái)往行人及自行車(chē)、板車(chē)亦較多。因此該橋成為全線(xiàn)縮頸段,時(shí)有交通事故發(fā)生。為確保交通暢通,與行人和車(chē)輛交通安全,經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn),將此橋加固和拓寬為荷載標(biāo)準(zhǔn)汽—20,掛—100,橋面凈寬為凈-9+2×1.5m人行道。

   2.2 靈溪大橋拓寬加固方案

   2.2.1 拓寬加固

   靈溪大橋兩端引道已改建為二級(jí)公路,混凝土路面亦已修建完成。另改橋位新建已屬不可能。故僅就地改建或拓寬加固兩種方案進(jìn)行了比較。

   (1)就地改建方案。為了不中斷交通,就地改建就必須搭便橋,由于橋下水深常年在3~4m左右(因下游建壩),搭便橋費(fèi)用較高;且改建需拆除原有上、下部結(jié)構(gòu)物,又需一筆可觀費(fèi)用。但改建后,各橋孔跨徑標(biāo)準(zhǔn)全部結(jié)構(gòu)都是“新”的,在心理上感覺(jué)更美觀、耐用、可靠。

   (2)拓寬加固方案。此方案可不需搭便橋,只需適當(dāng)控制交通,邊通車(chē)邊拓寬加固。由于可以利用原有墩臺(tái),拓寬加固主要在上部構(gòu)造上進(jìn)行,因而可節(jié)約更多投資。只要拓寬加固方案得當(dāng),亦可滿(mǎn)足設(shè)計(jì)荷載要求。但橋孔尺寸長(zhǎng)短不一,原橋混凝土標(biāo)號(hào)低,又有一定的病害,雖經(jīng)拓寬加固,似乎總感覺(jué)不如新橋。

   經(jīng)過(guò)研究討論,認(rèn)為按照江西現(xiàn)時(shí)公路建設(shè)資金緊張的狀況,能節(jié)省的建設(shè)費(fèi)用應(yīng)盡量節(jié)約、以投入到其它必需的建設(shè)項(xiàng)目中去,故應(yīng)選擇拓寬加固方案。

   2.2.2 原橋主梁加固增強(qiáng)方案

   加固增強(qiáng)方法很多,如:①以錨噴或現(xiàn)澆混凝土方法增加T梁受拉區(qū)鋼筋及加大梁身斷面;②以鋼板粘貼加固增強(qiáng);③以體外預(yù)應(yīng)力加固增強(qiáng)等。據(jù)計(jì)算,原主梁增強(qiáng)至能承擔(dān)汽車(chē)-20級(jí),掛車(chē)-100的設(shè)計(jì)荷載需增加較多鋼筋,費(fèi)用較高,故不選用①法;②法因鋼板外露,需經(jīng)常養(yǎng)護(hù)且粘貼鋼板不易使其緊密與梁身結(jié)合,故亦未采用。③法所需鋼材較少,且施加預(yù)應(yīng)力可使梁裂縫減少或閉合,施工也簡(jiǎn)便,但也存在預(yù)應(yīng)力鋼材防銹蝕問(wèn)題及加強(qiáng)經(jīng)常養(yǎng)護(hù)問(wèn)題,同時(shí)預(yù)應(yīng)力鋼材直接受大氣溫度影響較大。經(jīng)反復(fù)研究,決定采用先用體外預(yù)應(yīng)力加固增強(qiáng),再以噴射混凝土將其覆蓋的方案。此方方案既可解決預(yù)應(yīng)力鋼材防銹蝕問(wèn)題,又可避免其直接受大氣溫度影響,同時(shí)噴射混凝土后尚可增加梁身抗剪能力。

   (1)利用墩頂上兩孔梁端空間設(shè)置現(xiàn)澆橫向懸臂挑梁,其上安裝預(yù)制的微彎板。

   (2)在挑梁懸臂部分架設(shè)預(yù)制的π形人行道梁。兩邊橋孔人行道梁較主梁長(zhǎng),一端支承在邊墩挑梁上一端支承在路堤上特設(shè)的支墩上,此舉系為了避免加寬橋臺(tái)。

   (3)在人行道梁內(nèi)側(cè)的凸緣與舊橋面板間,用25號(hào)混凝土澆筑橋面加寬部分,橋面鋪裝層混凝土同時(shí)澆筑形成凈-9m行車(chē)道,在橋面鋪裝層及橋面加寬部分,均設(shè)置了鋼筋網(wǎng),使整體性能加強(qiáng)。

   (4)橋面伸縮縫設(shè)置在挑梁頂中心,將行車(chē)道鋪裝延伸搭架在挑梁上形成。挑梁上橋面鋪裝層下墊設(shè)二層油氈,使其能隨溫度收縮。伸縮縫中充填聚氨脂材料。

   墩上懸臂梁及微彎板構(gòu)造圖

   2.3 加固后試驗(yàn)結(jié)論

   (1)從撓度測(cè)試結(jié)果表明,試驗(yàn)荷載下人行道梁和T梁撓度均很小。推算得的汽—20荷載(已考慮沖擊系數(shù))作用下T梁撓度僅為3.607mm,其f/L=1/4574;人行道梁撓度為4.142mm,其f/L=1/4104,均遠(yuǎn)小于L/600,完全滿(mǎn)足使用要求。

   從第二加載階段撓度實(shí)測(cè)值與計(jì)算值比較表可看出,實(shí)測(cè)值大大小于相應(yīng)荷載的計(jì)算值,其校驗(yàn)系數(shù)僅為0.329~0.369,說(shuō)明人行道梁和T梁的實(shí)際剛度比理論計(jì)算用的剛度大很多,如T梁計(jì)算開(kāi)裂慣性矩為0.0978m4,返算的實(shí)際慣性矩為0.14135m4,而梁的計(jì)算換算慣性矩為0.23197m4。

   (2)由測(cè)試資料可知,加固拓寬前后跨中加載彎矩增大1.631倍時(shí),實(shí)測(cè)的邊T梁撓度和梁底受拉區(qū)鋼筋應(yīng)力僅分別增大1.071倍及1.063倍,可見(jiàn)該橋在加固拓寬后上部結(jié)構(gòu)承載能力大,安全可靠。

   (3)由測(cè)試資料推測(cè)的汽—20荷載作用下梁的應(yīng)變、應(yīng)力值與行人荷載、恒載作用下梁的應(yīng)變、應(yīng)力值均較容許值為小,可見(jiàn)加固拓寬后橋梁結(jié)構(gòu)完全滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。

   2.4 大橋加固效果評(píng)價(jià)

   (1)靈溪大橋采用先以體外預(yù)應(yīng)力加固T梁,后用錨噴混凝土使預(yù)應(yīng)力鋼束與梁體粘合的加固方法,是行之有效的,達(dá)到了預(yù)期的目的和效果。此法在國(guó)內(nèi)尚系第一次使用,它不僅使梁的抗彎、抗剪強(qiáng)度及剛度得以增大,且能有效地防止預(yù)應(yīng)力鋼束因暴露在大氣中引起銹蝕,也使其不直接受大氣溫度影響,即可使預(yù)應(yīng)力鋼束工作安全可靠,也減少了今后養(yǎng)護(hù)工作和費(fèi)用。該方法具有施工設(shè)備簡(jiǎn)單、施工操作容易、施工速度快和在施工過(guò)程中基本不中斷交交通等優(yōu)點(diǎn)。尤其通過(guò)施加預(yù)應(yīng)力,主梁將會(huì)產(chǎn)生上拱,這對(duì)改善舊橋的下?lián)蠣顩r是十分有利的,且可使裂縫減小或閉合。施加體外預(yù)應(yīng)力與噴射砼加固舊橋的組合體根治了原結(jié)構(gòu)由于裂縫等原因產(chǎn)生的應(yīng)力集中并恢復(fù)了原結(jié)構(gòu)變形的協(xié)調(diào)性,使其能抵御更大的外荷載。噴射砼包裹著預(yù)應(yīng)力鋼筋,既發(fā)揮了預(yù)應(yīng)力的作用,又發(fā)揮了噴錨砼優(yōu)越性,也解決了體外預(yù)應(yīng)力鋼材養(yǎng)護(hù)難題,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著,為類(lèi)似橋梁的加固改造提供了一種十分有效的好途徑。

   (2)靈溪大橋采用在墩上澆制的懸臂梁上架設(shè)人行道梁以加寬橋面的方法,使人行道梁除承受人行荷載外,還分擔(dān)了部分行車(chē)荷載,充分利用其承載能力,節(jié)約了建造新的深水墩臺(tái)的費(fèi)用,可供類(lèi)似梁橋拓寬橋面參考。

   (3)浮動(dòng)式工作平臺(tái)對(duì)加固梁橋是一種很經(jīng)濟(jì)的方法,本身安裝拆散均簡(jiǎn)單,使用穩(wěn)定安全。值得在橋下常年有水且不很高的梁橋加固時(shí)采用。

   (4)該橋加固拓寬工藝簡(jiǎn)單,施工方便,設(shè)備少,加固費(fèi)用僅95萬(wàn)元,如就地建新橋還需搭深水便橋,費(fèi)用較大,總需要費(fèi)用250萬(wàn)元,加固拓寬費(fèi)用僅為其40%左右。經(jīng)濟(jì)效益顯著。

   (5)該橋加固拓寬施工除部分項(xiàng)目系在半幅通車(chē)的情況下進(jìn)行的。其余均是讓車(chē)輛雙向通車(chē),社會(huì)效益明顯。

   (6)本橋設(shè)計(jì)的重點(diǎn)是巧妙地利用了墩上懸臂梁來(lái)加寬橋面,避免加寬墩臺(tái),即節(jié)省了經(jīng)費(fèi),又大大加快了進(jìn)度,同時(shí)施工操作又簡(jiǎn)單。

   (7)不同的橋梁具備不同的特點(diǎn),但同類(lèi)型的橋梁有著相同的特性,其加固方法可以借鑒,但也要具體問(wèn)題具體分析,巧妙地利用其特性,則許多難點(diǎn)就可迎刃而解。如靈溪大橋墩上懸臂梁、邊孔人行道梁的設(shè)置。

   (8)該橋加固拓寬后營(yíng)運(yùn)至今,經(jīng)跟蹤觀察使用情況良好。

   3、贛州西河大橋(鋼纖維砼加固負(fù)彎矩區(qū)、雙懸臂梁橋)

   3.1 西河大橋概況

   贛州市西河大橋位于市區(qū)內(nèi),跨越章江,為該市聯(lián)絡(luò)東西城區(qū)及由105國(guó)道進(jìn)入市區(qū)的跨江通道。該橋橋長(zhǎng)256.2m,為9孔雙懸臂鋼筋砼梁橋,孔徑為12.6+7×33+12.6m。懸臂孔掛梁計(jì)算跨徑為14m。原設(shè)計(jì)荷載為汽—10、拖—60,橋面寬度為凈-7+2×1.5m人行道。該橋于1955年按蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)圖并參照洛河橋施工圖設(shè)計(jì),1956年建成通車(chē)。

   由于大橋建成后交通量日益增多,汽車(chē)載重愈來(lái)愈大,致使該橋已在主梁正、負(fù)彎矩區(qū)、牛腿上出現(xiàn)眾多裂縫,橋面鋪裝及伸縮縫亦出現(xiàn)破碎及其它損壞現(xiàn)象。由于該橋病害嚴(yán)重,故被禁止稍重車(chē)輛通過(guò)。1992年以來(lái),贛州公路分局曾先后三次組織對(duì)該橋進(jìn)行檢查,拍攝錄像。1993年在對(duì)大橋進(jìn)行加固設(shè)計(jì)前,亦進(jìn)行了較全面細(xì)致的檢查。

   3.2 大橋病害檢查情況

   西河大橋病害主要表現(xiàn)在:

   (1)主梁裂縫及主梁變形

   主梁裂縫主要發(fā)生在錨跨中部(正彎矩區(qū))梁的下緣及懸臂梁根部(負(fù)彎矩區(qū))上緣,后者大都貫穿整個(gè)車(chē)行道翼板。各裂縫寬約在0.1~0.5mm之間。此類(lèi)裂縫顯然是由于大量重車(chē)通過(guò)使梁的受拉區(qū)開(kāi)裂,屬正?,F(xiàn)象。但由于負(fù)變矩區(qū)裂縫在上面,雨水易從裂縫滲入梁內(nèi),引起鋼筋銹蝕及砼強(qiáng)度降低。

   主梁永久性變形嚴(yán)重,從橋欄桿柱變化,可明顯看到這種波浪起伏狀態(tài),墩臺(tái)處與墩中橋面高差大者已達(dá)6cm左右。

   (2)牛腿裂縫

   牛腿裂縫大都發(fā)生在懸臂孔贛州方向的主梁牛腿上。裂縫大者達(dá)21mm之多,為支座附近豎直裂縫。第七孔處下水南昌方向牛腿砼在支座處脫落一塊,支座鋼板外移,鋼筋外露,支撐其上掛梁,銹蝕嚴(yán)重。掛梁上牛腿裂縫較少,大多是(嵌固端)轉(zhuǎn)角處斜裂縫或豎向裂縫。

   在后來(lái)鑿開(kāi)牛腿原砼時(shí),發(fā)現(xiàn)由于鋼筋較密,砼有澆筑不實(shí)之處,有空洞存在。

   (3)橋面及伸縮縫

   橋面呈波浪狀。橋面鋪裝層裂縫及破碎現(xiàn)象甚為嚴(yán)重,在墩頂處及掛孔牛腿上伸縮縫處裂縫尤其發(fā)達(dá),以致破碎脫落。究其原因,可能是因橋面鋪裝層下是較軟的油毛氈防水層,在重車(chē)及沖擊荷載作用下易產(chǎn)生這種破裂現(xiàn)象。
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