竹溪橋的維修與加固
2010-05-21 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

竹溪橋位于湖州市和孚到新市公路K6+750處。該橋始建于1990年,設(shè)計(jì)荷載為汽車-15,掛-80,洪水頻率為1/50,上部結(jié)構(gòu)為簡(jiǎn)支鋼筋凝土空心板梁,下部結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土鉆孔灌注樁,橋梁組合配跨為3×17m,橋?qū)挒?.6m。該橋于1991年通過竣工驗(yàn)收并交付使用。

    本橋梁的橋面系從1997年開始出現(xiàn)早期破壞,具體表現(xiàn)為橋面鋪裝層網(wǎng)裂、露筋、空心板絞縫處縱向開裂。由于交通量的增大,重交通車輛的增多,且橋梁跨徑l7米為非預(yù)應(yīng)力空心板,活載沖擊力較歷害,板梁撓度較大,板底有較多細(xì)小裂縫。有的寬度已超過規(guī)范允許值。但經(jīng)實(shí)地觀察,橋梁下部結(jié)構(gòu)完好。為此,決定對(duì)竹溪橋進(jìn)行維修加固。

    工程于1999年下半年完成,通過近二年多的行車考驗(yàn),證明維修與加固方案是成功的。

    1 竹溪橋早期損壞的原因分析

    1.1 設(shè)計(jì)上的失誤

    1.1.1 空心板的絞縫過于薄弱,由于空心板之間無(wú)箍筋或頂面無(wú)預(yù)埋筋相連,僅靠絞縫之問的混凝土及橋面鋼筋連接,受力性能較差,無(wú)法承受重交通車輛的沖擊,絞縫處出現(xiàn)縱向開裂,而裂縫引起雨水滲入,加速了橋面早期損壞。

    1.1.2 橋梁跨徑采用17m非預(yù)應(yīng)力空心板,斷面尺寸采照16m非預(yù)應(yīng)力空心板,建筑高度為75cm,由于跨徑大,板梁在自重及重交通車輛作用下,板梁撓度增加,加快出現(xiàn)板粱底裂縫的數(shù)量及巳有裂縫的寬度。

    1.2 施工上的失誤

    1.2.1 鋪裝層中的鋼筋布置不規(guī)范,不到位。在鑿除老橋面混凝土?xí)r看到,網(wǎng)狀鋼筋規(guī)格間距不一,貼近梁板頂面,沒有按規(guī)范要求放在鋪裝層頂面以下25-30cm處,抗裂鋼筋未能發(fā)揮應(yīng)有的抗裂作用,使橋面過早出現(xiàn)裂縫。

    1.2.2 橋面施工過程中,混凝土強(qiáng)度偏低,級(jí)配不良,碎石偏大,從鑿除舊混凝土過程中看到集料離析嚴(yán)重,造成混凝土強(qiáng)度不均勻,局部不足,在受到車輛等活載作用下引起早期破壞。

    1.2.3 橋面施工過程中,梁板頂面沖洗不清,造成有隔層現(xiàn)象,違背了原設(shè)計(jì)理論,而17m空心板建筑高度只有75cm,剛度無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)要求,車輛活載作用下,造成梁板振動(dòng)加劇,撓度增加,出現(xiàn)了梁板底裂縫的增多及縫寬增大等現(xiàn)象。

    2 竹溪橋上部結(jié)構(gòu)維修與加固方案

    由于整個(gè)橋面鋪裝層已出現(xiàn)網(wǎng)裂,必須鑿除重澆,而原設(shè)計(jì)荷載只有汽-15,掛-80,為了適應(yīng)現(xiàn)有重交通的需要,將其荷載加固提高到汽-20,掛-100。針對(duì)以上二種情況,分別對(duì)其進(jìn)行維修及加固。

    2.1 橋面補(bǔ)強(qiáng)的修復(fù)設(shè)計(jì)

    由于原上部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和施工上存在不盡人意,造成了橋面過早損壞等缺陷。為了提高橋梁整體承載能力,對(duì)橋面重澆進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)加固設(shè)計(jì)。原橋面鋪裝層平均厚度為8cm,現(xiàn)采用平均厚度12cm;原混凝土強(qiáng)度為C25,現(xiàn)將混凝土強(qiáng)度提高到C40;原鋼筋網(wǎng)片采用Φ6.5@20×20cm,現(xiàn)調(diào)正成Φ8@10×10cm。處理后的板梁有效高度增加6cm.扣除自重影響,整個(gè)梁板的抗彎能力增加了10%左右.改善了絞結(jié)梁體橫向的分布,從而提高了橋梁的承載能力。

    2.2 橋梁荷載提高的加固設(shè)計(jì)

    原設(shè)計(jì)的荷載巳不能滿足現(xiàn)有的交通量,為了提高橋梁的通行能力,在空心板底面采用環(huán)氧樹脂粘貼8#槽鋼進(jìn)行加固。經(jīng)計(jì)算,在每一空心板底粘貼3根槽鋼后能達(dá)到汽-20要求。經(jīng)掛-100荷載驗(yàn)算,樁基、蓋梁,梁板的受力及撓度均能滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求。

    3 橋梁維修與加固的施工

    3.1 橋面補(bǔ)強(qiáng)操作程序

    3.1.1 鑿除老橋面鋪裝層,并鑿毛梁板頂面,使其表面粗糙,成齒狀形,凹槽約1.5cm左右。

    3.1.2 清除梁板頂面,使其干凈,并保持干燥。

    3.1.3 按照設(shè)計(jì)要求制作鋼筋網(wǎng)片并按規(guī)范要將其置于鋪裝層頂面下3cm左右。

    3.1.4 澆筑橋面鋪裝層。

    3.1.5 混凝土養(yǎng)生。
 


    3.2 橋梁提高承受荷載能力的加固操作程序

    3.2.1 放樣,按設(shè)計(jì)要求標(biāo)出加固時(shí)槽鋼粘貼的位置。如圖1所示。

    3.2.2 槽鋼整形,焊接(雙面),除銹,為了槽鋼與空心板底聯(lián)接,用電鉆鉆孔預(yù)埋Φ10膨脹螺栓,并用丙酮清洗板底粘貼部位及槽鋼。

    3.2.3 按設(shè)計(jì)配合比(環(huán)氧樹脂:二丁脂:二乙稀酸胺:丙酮:水泥=100:10:8:10:15)調(diào)制環(huán)氧樹脂水泥漿,然后把水泥漿按規(guī)定厚度均勻涂在槽鋼上。

    3.2.4 將槽鋼平穩(wěn)吊放到梁板底并對(duì)準(zhǔn)螺栓,旋緊螺帽,使水泥漿密實(shí)。為了防止水泥漿外流,可在槽鋼頂面二側(cè),用環(huán)氧樹脂粘貼泡沫板,并高出槽鋼頂面1.5厘米。

    3.2.5 待24小時(shí)環(huán)氧樹脂水泥漿固結(jié)后,清除泡沫板,檢查環(huán)氧樹脂水泥漿是否密實(shí),如有氣孔,壓入環(huán)氧樹脂進(jìn)行補(bǔ)實(shí),直至密實(shí)為止。

    3.2.6 對(duì)板底的裂縫壓人環(huán)氧樹脂進(jìn)行封密處理。

    3.2.7 清理槽鋼,然面進(jìn)行油漆,保養(yǎng)。

    4 結(jié)論

    竹溪橋上部結(jié)構(gòu)的維修加固完工近二年了,通過這段時(shí)間的交通運(yùn)車考驗(yàn),消滅了橋梁病害,承載力明顯提高,并且加固費(fèi)用僅14萬(wàn)元,如將上部結(jié)構(gòu)全部更換需化費(fèi)約30萬(wàn)元,二者相比,節(jié)省了一半費(fèi)用。這說(shuō)明竹溪橋的維修和加固是成功的。

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